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低(dī)氧-好氧兩段工藝處理慶大黴素廢水
時間:2017-06-20瀏覽量:335
 山東省(shěng)泰安市某製藥廠是一個生產慶大黴素的中外合資企業,該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌(jun1)性等特點。采用低(dī)氧(yǎng)—好氧工藝處理該廠廢水經過(guò)好個月的調試運行,取得了成功,處理後各項指標均穩定,處理水與低汙染廢水混合(hé)後(hòu)排(pái)放符合《汙水綜合排放標準》製藥行業(yè)二級標(biāo)準GB 8978—88。 

1.1 廢水水質、水(shuǐ)量 

  該廠排放廢水中含有大量菌絲體(tǐ),BOD5、CODCr、SS、色度等指標(biāo)均很高(gāo)。 

  設計處理水量:慶大黴素(sù)廢水為51m3/d,其他廢(fèi)水20m3/h。慶大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢(fèi)水處理工藝流程 

  廢水處理(lǐ)工藝流程如圖1。廢水經格柵後進入曝氣調節池,經低(dī)氧處理後由(yóu)泵提升進入初沉池中,出水進入(rù)生物接觸(chù)氧化池,其出水與低汙(wū)染廢(fèi)水(shuǐ)混合經二沉池泥水分離後排放。初沉(chén)池(chí)、二沉池剩餘汙泥經濃縮後由板框壓濾成(chéng)泥(ní)餅焚(fén)燒。汙水由泵一次提升後,其餘(yú)為重力出流。

 

1.3 主要構築物 

  主要構(gòu)築物及工藝參數見表1。
 
表1 主要構築物和(hé)設備的工(gōng)藝參(cān)數
 

構築物

規格型號

設計及運(yùn)行參數

數量

曝氣調節池(chí)(第一段低氧活性汙(wū)泥池)

鋼筋混(hún)凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率(lǜ)80% COD容積(jī)負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座(zuò)

初沉(chén)池(chí)

鋼筋混凝(níng)土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱時間7.5h

1座

生物接觸氧化池(第二段好氧池)

鋼筋混凝土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間(jiān)48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷(hé)7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋混凝土 
4m×2m×3.7m(合建(jiàn))

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙螺旋曝氣器

YX420型

 

12隻

汙水泵

IS50-32-200型

1用1備

2台

較茨(cí)鼓風機

L32-15/0.35型

1用1備

2台

板框壓濾機

BAS4/320-25型

每周(zhōu)運轉8h

1台(tái)

2 設計特點

  ① 利用曝氣調節池作為第一段低氧活性汙泥(ní)池,這是本設計(jì)的創新。曝氣調節池兼有貯存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。 

  ② 第二段生(shēng)物好氧處理(lǐ)池為生物接觸氧化池,該生物膜(mó)法具有操作管理(lǐ)方便、可靠、汙泥產(chǎn)量少、處理效(xiào)果穩定等(děng)優點。 

  ③ 曝氣調節池回流汙泥由初沉池(chí)重力回流,不需(xū)另設動力設備。

3 調(diào)試運轉

3.1培(péi)菌、馴化 

  ① 培(péi)菌過程 

  取肉聯廠二(èr)沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適量慶大黴素廢水、糞便(biàn)水及其(qí)他水等配製後(hòu)(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過(guò)量上清液,補充微生(shēng)物繁殖生長所需(xū)要的營養物質,此過程經10d左右結(jié)束。 

  ② 生物接觸(chù)氧化池掛(guà)膜過程 

  將調節池培養成熟(shú)的汙泥加入(rù)生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左右填料上的生物膜生長較好。 

  ③ 馴化運行過程 

  培菌結束後開始馴化運行,此過程經3個多月、分(fèn)兩個階段(duàn)進行。 

  低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行(háng)情況 

  調試運行期間(jiān)水(shuǐ)溫為(wéi)14~25℃。低負荷(hé)運行的進水CODCr為9668mg/L,第(dì)一段(duàn)處理後出水CODCr為(wéi)5751mg/L,去(qù)除率為40.5%;第二段處理後出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行結果表明(míng):當慶大黴素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變(biàn)化範圍內,經第一段低氧處理後,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為(wéi)4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴素是小單孢菌在含糖蛋(dàn)白質培(péi)養基中發酵代謝的產(chǎn)物,它是一種(zhǒng)殺菌力較強的廣譜抗菌(jun1)素,對多種革蘭氏菌均有較強的抗菌作用,培(péi)養的細菌主要是革蘭氏菌,因此需要較長時間的馴化過程。由於一些突發原因,在兩段微生物相較好的情況下,負荷提高過快,結果造成汙(wū)泥中毒問題,汙泥解體,沉降性能(néng)很差,通過(guò)降低負荷和悶曝等措施使活性汙泥性狀得(dé)到了恢複。 

  ② 兩段生物池采用同一供風係統供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供氣係統。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用於慶大黴素抗生素製藥廢水處理是成功的,對有機物(wù)的處理效果好,容(róng)積負荷高。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去(qù)除(chú)率達96.8%。 
  ② 工藝操(cāo)作簡單,運行可靠(kào)。 

  ③ 基建投資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水處(chù)理投資占全廠投(tóu)資總額的2.5%左(zuǒ)右,汙水處理成本占慶大黴素產品(pǐn)成本的0.81%。
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