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1 廢水來源及(jí)水質
硫酸車間以混礦(硫鐵礦和(hé)硫精砂(shā)按一定比例混合)為生產原料,淨化工段采用電除塵封(fēng)閉(bì)酸洗流程,吸收工段采用二轉二吸製酸工藝。該車間排放(fàng)的廢水主要有稀(xī)酸廢水(shuǐ)、滾筒(tǒng)冷卻水和循環下水。
稀酸廢水主要來自淨化工段,正常(cháng)生產時,每天排(pái)放稀(xī)酸泥兩次,每次(cì)15m3,開車初始階段(duàn)(約8h)為10m3外;此外,幹吸工(gōng)段濃(nóng)硫酸鑄鐵排管冷卻器有少量漏酸,脫(tuō)鹽水站排放少量酸堿廢水。
滾筒冷卻水用於冷(lěng)卻(què)排渣滾筒,因混入大量硫鐵礦渣而含有大(dà)量懸浮物。
該車間設有兩(liǎng)套600t/h循環水係統,一套為餘壓回水,供發電和淨(jìng)化工段(duàn)間冷(lěng)器冷(lěng)卻水使用;另一套為無壓回水,供於吸工段冷卻排管使用。因冷卻塔填料倒(dǎo)塌等原因,冷卻效(xiào)果(guǒ)較差,補充水量較大,故有部分冷卻下(xià)水排(pái)放。
1.2 磷肥車間
磷肥(féi)車間以磷礦石(shí)為原料,經破碎、球磨製漿、混合化成、熟化等工序(xù)生產磷肥(普鈣(gài)),混合化成工序含氟尾氣用兩級吸收室吸收。廢水來自氟矽酸鈉合成工序的合成槽和離心機,為酸性含氟廢水,主要含氟矽酸鈉和鹽酸。
1.3 磷銨車間
磷銨車(chē)間含磷酸和磷銨兩個工(gōng)段。磷酸工(gōng)段以磷肥車間生產(chǎn)的礦漿和硫酸車間生產的硫酸為原料,經革取、過濾等工序生產磷(lín)酸。該工段的廢水主要為(wéi)文丘裏洗滌塔的含(hán)氟廢水。用(yòng)新鮮水作為水環真空泵冷(lěng)卻水(shuǐ),排(pái)水用作大氣冷凝器冷卻水。
磷銨工段以氮和(hé)磷酸為原料,經中和濃縮、造粒幹燥等工序(xù)生產磷(lín)銨。該工段各(gè)種設備冷卻水約40m3/h,沒有回收而直接排放;其中以混合(hé)冷凝器(用磷酸工段過濾係統大氣(qì)冷凝(níng)器後的冷卻水來冷凝二效蒸發器(qì)產(chǎn)生的氣體)排放的冷凝水為主。正常生產時,這部分廢(fèi)水的pH、磷酸鹽(yán)、氟化物和懸浮物均能達標,但在操作(zuò)不穩定時,這幾項指標時有超標現象。
1.4 廢水水量、水質
正常生產時,全廠廢水(shuǐ)水(shuǐ)量、水質見表1。
表1 廢水水量、水質
車間名稱 |
硫酸(suān)車間 |
磷肥車間 |
磷(lín)銨車間 |
|||
稀酸廢水 |
滾筒冷卻水 |
冷卻水 |
含氟廢水 |
含氟廢水 |
冷卻水 |
|
排水量/(m3·h-1) |
1.25 |
20 |
40 |
2 |
3 |
40 |
pH值 |
3.0~4.0 |
中性 |
中性 |
0.5~3.0 |
0.5~3.0 |
中(zhōng)性 |
SS/(mg·L-1) |
600~800 |
≤8000 |
|
3000~15000 |
3000~15000 |
30~350 |
F-/(mg·L-1) |
|
|
|
3000~6000 |
3000~6000 |
10~70 |
PO43-(P)/(mg·L-1) |
|
|
|
|
|
10~150 |
As3+/(mg·L-1) |
5~10 |
|
|
|
|
|
2 廢水(shuǐ)處理及回用
從表1可以看出,全(quán)廠排放的廢水可分為兩大類,即冷卻水和酸性廢水或酸性含氟廢水。前者水量大、汙染程度(dù)輕微,但直接排放浪費了大量(liàng)新鮮水,應采取以完善循環冷(lěng)卻水係統為(wéi)主的治理措施;後者水量小,但汙染程度嚴重,應(yīng)采取適當的處理措施後,回用於生產或達標(biāo)排放。
2.1.1 硫酸車間(jiān)滾筒冷卻水(shuǐ)
改造前,循環冷(lěng)卻水係統的(de)排水在冷卻滾筒後直(zhí)排。現在滾(gǔn)筒下麵設一隻集水裝置,並用管道送至一座清水池(chí),冷卻後又回用於滾筒的冷卻。
2.1.2 硫酸車間循環冷(lěng)卻水
原循環冷卻(què)水係統因冷卻塔填料(liào)倒塌等原因,冷卻效(xiào)果較差。通過更換冷卻(què)塔(tǎ)填料、增加1台冷卻塔(tǎ)等措施,循環冷卻水量達800m3/h。3套600m3/h循環水分別供應餘熱發電、淨化工段間冷器和幹(gàn)吸工(gōng)段陽極保護管殼式冷卻器使用。冷卻水排放量由改造前的(de)60m3/h(其中,約20m3/h用(yòng)於冷(lěng)卻排(pái)渣滾筒後再排放)降至20m3/h。
2.1.3 磷銨車間冷卻水
改造前磷銨車間磷銨熱風機及(jí)料漿(jiāng)循環泵冷卻(què)水(約10m3/h)直排(pái);水環真空泵、大氣冷凝器和混合冷凝器的冷卻水順序重複使用,使用情況見圖1。
在(zài)進行水量平衡的基礎上(shàng),提出磷(lín)銨車間水回用(yòng)方案,工藝流程見圖2。
2.2 酸性廢水及酸性含氟廢水
2.2.1 硫酸車間酸性廢水
由於含砷(shēn)量較(jiào)低(As3+≤10mg/L),用一般的石灰法一次處理即可達標[1]。該車間原有一套稀酸廢水處(chù)理設施,改(gǎi)造[2]後(hòu),廢水能達標排放。
2.2.2 磷(lín)肥車間酸性含(hán)氟廢水(shuǐ)
該車間酸性含氟廢水采用兩級石灰中和沉降工藝(yì)。車間生產正常時,廢水(shuǐ)經石灰乳一次中和至pH=5-6,固液(yè)分離後,上清液回用於(yú)磨礦;車間生產不正常、係統水平衡不了時,廢(fèi)水處理按兩級石灰中和沉降方式運行,廢(fèi)水可(kě)達標(biāo)排放。
該車間廢水處理裝置在運行過程(chéng)中,存在石灰用量偏高、化灰機及板框壓濾(lǜ)機處理能力偏小等問題[2]。目前,將廢水與礦粉混合後直接回(huí)用於磨礦,經過五個(gè)多月的運行,並未(wèi)影響(xiǎng)磨礦(kuàng)係統設備。這樣可降低運行(háng)費用,做到廢水封閉循環。
2.2.3 磷銨車間酸性含氟廢水
原(yuán)計劃將萃取尾氣洗滌水納入磷肥生(shēng)產車間(jiān)廢水處理係統一並處理,但其水量超過磨礦工序的需要,故將萃取尾氣洗滌水(shuǐ)用作過濾工序盤式過濾機二次洗水。
3 技術經濟分(fèn)析(xī)
全(quán)廠廢水處理或回(huí)用(yòng)設施運行費用見表2。從表2可以看出,由於項目的(de)實施節約了(le)大量的水,節約的水費除抵去廢水處理或回用(yòng)設施運(yùn)行費用及排汙費和農賠金外,每年還節(jiē)餘28.13萬元,經濟效益顯著。
名稱 |
硫酸車間 |
磷肥車(chē)間 |
磷銨車間 |
小計 |
固(gù)定資產總(zǒng)值(zhí)/萬元(yuán) |
124.6 |
64.5 |
41.9 |
231.0 |
節約新水量/(萬t·a-1) |
28.8 |
1.80 |
32.0 |
62.6 |
電費(fèi)/(萬元(yuán)·a-1) |
23.85 |
0.72 |
13.32 |
38.89 |
藥劑費(fèi)/(萬元·a-1) |
1.8 |
0 |
0 |
1.8 |
其它(tā)(折舊費(fèi)等)/(萬元·a-1) |
14.64 |
7.39 |
5.75 |
27.78 |
節約水費/(萬元·a-1) |
28.8 |
1.8 |
32.0 |
62.6 |
減少排汙費/(萬元·a-1) |
|
|
|
24.0 |
減少農賠金/(萬元·a-1) |
|
|
|
10.0 |
所節約(yuē)費用/(萬(wàn)元·a-1) |
|
|
|
28.13 |
3.2 環境效益
全廠廢水處理或回用設施實施前後水汙染物減少量見表3。
表3 全(quán)廠水汙染物減少量(liàng)
名稱 |
硫酸車間 |
磷肥車間 |
磷銨車間 |
小計 |
SS/(t·a-1) |
583.2 |
115.2 |
259.2 |
957.6 |
F-/(t·a-1) |
|
72.0 |
116.4 |
188.4 |
PO43-(t·a-1) |
|
|
8.64 |
8.64 |
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